8月27日下午17:30,在東風(fēng)鍛造有限公司鑄造一廠一車間造型生產(chǎn)現(xiàn)場,隨著平衡軸支架砂芯下入HWS線的型腔,也標志著東風(fēng)鍛造有限公司業(yè)務(wù)整合,持續(xù)快速推進,繼GF線相關(guān)產(chǎn)品調(diào)試之后,再下一城。
為了完成平衡軸支架在HWS線順利調(diào)試,鑄造一廠從上至下全力以赴,從8月中旬開始,車間就和工藝部門一起進行精心策劃,從材料準備、模具配套、工藝要求的標準作業(yè),提前進行全方位研討論證。
調(diào)試當天,兩個鑄造廠的工藝技術(shù)人員、車間負責(zé)人、質(zhì)量員、班組長紛紛提前半小時到達現(xiàn)場,進行生產(chǎn)準備工作。這時,鑄造二廠的工藝員魯永忠突然發(fā)現(xiàn):“咱們準備的過濾網(wǎng)尺寸稍有偏差,無法使用。”“別慌,我去拿鋸子馬上改!”鑄造一廠造型班長魯平話音剛落,立即跑去拿來鋸子,將過濾網(wǎng)鋸成所需的形狀。隨即在開始生產(chǎn)后,雙方的工藝員首先對上下箱脫型的情況進行確認,仔細檢查后,可能發(fā)生的脫型不良情況沒有出現(xiàn),給了大家一個驚喜,讓眾人心里有了幾分底,同時也預(yù)示著本次調(diào)試的一個極好的兆頭。
“拿捏位置、下芯角度、先后順序、易磕碰擦砂胎點等,都需要大家注意……”在下芯和下冷鐵環(huán)節(jié),魯永忠對作業(yè)人員進行細致入微的指導(dǎo),還提醒作業(yè)細節(jié),避免姿勢不良導(dǎo)致身體不適。作業(yè)人員認真學(xué)習(xí),仔細操作,最終嚴格按照標準將60件砂芯和40件冷鐵順利下到位。隨后大家來到澆注機控制室,對澆注溫度、澆注時間、澆注過程進行全過程監(jiān)控,最終經(jīng)過90分鐘深入不斷的交流,10箱的調(diào)試任務(wù)取得了圓滿成功。
“非常感謝各位師傅的辛苦付出,為了公司的生產(chǎn)經(jīng)營大局,從十堰的東頭到西頭來工作,雖說都是鑄造廠,但是設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)品種還是有差異,相信大家在保證安全的情況下,一定能夠保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。有問題直接反映,咱們就是一家人……”
當天晚上,為了緩解一車間人員緊張的壓力,鍛造公司緊急從鑄造二廠協(xié)調(diào)5名人員進行支援,從產(chǎn)品整合到人員整合,變革總是在不經(jīng)意間向前邁進,鑄造兄弟第一次生產(chǎn),工廠領(lǐng)導(dǎo)十分重視,特別指派相關(guān)負責(zé)人全程關(guān)注。
當晚十點,烘芯爐作業(yè)組開始生產(chǎn),現(xiàn)場管理人員帶領(lǐng)支援員工看了作業(yè)流程后,將5個人分配在相對輕松的崗位,男員工負責(zé)在進爐口上件,女員工則在出爐口修芯。從生疏到熟悉,從慢速到快速,不到半個小時,5個人已經(jīng)完全適應(yīng)新的崗位,涂料班班長張建軍不禁稱贊:“兄弟單位的人真厲害,半個小時就適應(yīng)工作節(jié)奏了?!痹陔S后的生產(chǎn)中,各級領(lǐng)導(dǎo)也是頻繁到現(xiàn)場,確認人員精神狀態(tài),合理安排換休,夜班就餐等,最終支援人員順利完成當班生產(chǎn)任務(wù)。
平衡軸支架調(diào)試,一線生產(chǎn)人員互動支援,在鑄造一廠取得成功,是鍛造公司鑄鍛業(yè)務(wù)整合的重要一環(huán)。各單位通力合作,快馬揚鞭,必將助力整合加速度,再創(chuàng)新佳績。
編輯:詹明星 校對:丁艷霞 審核:陳國松 撰稿:馬從久